螺桿泵跳停是常見(jiàn)的運(yùn)行故障,需系統(tǒng)分析機(jī)械、電氣、工藝等多方面因素。以下為詳細(xì)的原因診斷與處理方案:
一、機(jī)械系統(tǒng)故障
1. 螺桿定子磨損
- 表現(xiàn)特征:
- 流量下降≥30%(對(duì)比初始性能曲線)
- 出口壓力波動(dòng)>±10%設(shè)定值
- 振動(dòng)值≥4.5mm/s(ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警線)
- 處理方法:
- 拆卸檢測(cè)定轉(zhuǎn)子配合間隙(橡膠定子磨損量>1.5mm需更換)
- 采用三坐標(biāo)測(cè)量螺桿型線誤差(允許公差±0.05mm)
2. 軸承失效
- 診斷數(shù)據(jù):
- 軸承溫度>90℃(正常<75℃)
- 頻譜分析顯示BPFO/BPFI頻率成分突出(如SKF 6316軸承故障頻率計(jì)算:
$$ BPFO = \frac{n}{2} \times \left(1 - \frac{Bd}{Pd} \times \cos\theta\right) $$
n=轉(zhuǎn)速,Bd=滾珠直徑,Pd=節(jié)徑,θ=接觸角
- 處理步驟:
- 更換軸承并采用熱裝法(加熱至110-120℃安裝)
- 補(bǔ)充鋰基潤(rùn)滑脂(填充量占軸承腔60-70%)
二、電氣控制系統(tǒng)故障
1. 電機(jī)過(guò)載
- 誘因分析:
- 電流超限(如15kW電機(jī)額定電流28A,實(shí)測(cè)>35A)
- 功率因數(shù)<0.85(正常應(yīng)>0.9)
- 解決措施:
- 檢查機(jī)械負(fù)載:空載試車電流應(yīng)≤30%額定值
- 調(diào)整VFD參數(shù)(加速時(shí)間延長(zhǎng)至30-60秒)
2. 保護(hù)裝置誤動(dòng)
- 典型案例:
- 熱繼電器整定值誤差>10%(需用繼保測(cè)試儀校準(zhǔn))
- 電壓暫降(<85%Un持續(xù)>5個(gè)周波觸發(fā)低電壓保護(hù))
- 優(yōu)化方案:
- 增設(shè)電壓暫降抑制器(如SSTS切換時(shí)間<4ms)
- 改用電子式過(guò)載繼電器(精度±5%)
三、工藝參數(shù)異常
1. 介質(zhì)特性變化
- 影響數(shù)據(jù):
- 粘度>5000cP時(shí),軸功率增加40-60%
- 含固率>15%導(dǎo)致容積效率下降至<70%
- 應(yīng)對(duì)策略:
- 加裝在線粘度計(jì)(如Rheonics SRV)實(shí)時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)速
- 安裝雙端面機(jī)械密封+沖洗方案(API Plan 53B)
2. 氣蝕發(fā)生
- 判定標(biāo)準(zhǔn):
- NPSHr>NPSHa(必需汽蝕余量>有效汽蝕余量)
- 噪聲>85dB(A)且伴隨高頻脈沖(2-5kHz)
- 改進(jìn)措施:
- 增大進(jìn)口管徑(流速控制≤1.2m/s)
- 安裝誘導(dǎo)輪或增壓泵(提升NPSHa 3-5m)
四、特殊工況處理
1. 高溫跳停
- 臨界參數(shù):
- 介質(zhì)溫度>120℃時(shí)需檢查冷卻系統(tǒng)
- 機(jī)械密封沖洗液溫度差應(yīng)保持20-30℃
- 解決方案:
- 改用高溫型氟橡膠密封(耐溫>200℃)
- 安裝換熱器(換熱量≥電機(jī)功率的15%)
2. 瞬時(shí)壓力沖擊
- 保護(hù)配置:
- 緩沖罐容積計(jì)算:
$$ V = \frac{Q \times t}{60 \times \Delta P} $$
Q=流量(m³/h),t=響應(yīng)時(shí)間(s),ΔP=允許壓差(bar)
- 安裝先導(dǎo)式安全閥(開(kāi)啟壓力設(shè)為1.1倍工作壓力)
五、智能診斷技術(shù)應(yīng)用
1. 振動(dòng)在線監(jiān)測(cè)
- 安裝無(wú)線振動(dòng)傳感器(如Emerson CSI 9420)
- 建立ISO 13373狀態(tài)監(jiān)測(cè)三級(jí)報(bào)警機(jī)制
2. 數(shù)字孿生預(yù)測(cè)
- 通過(guò)SCADA數(shù)據(jù)訓(xùn)練LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
- 實(shí)現(xiàn)剩余壽命預(yù)測(cè)誤差<10%(MTTF校準(zhǔn))
六、維護(hù)規(guī)程優(yōu)化
| 維護(hù)項(xiàng)目 | 周期 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 軸承潤(rùn)滑 | 2000小時(shí) | 油脂NLGI 2級(jí),填充量70% |
| 機(jī)械密封檢查 | 6個(gè)月 | 泄漏量<3滴/分鐘 |
| 聯(lián)軸器對(duì)中校正 | 年度大修 | 偏移量<0.05mm/m |
| 電氣絕緣測(cè)試 | 1年 | 絕緣電阻>100MΩ(500VDC)|
典型處理案例:
某石化企業(yè)螺桿泵頻繁跳停,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn):
1. 介質(zhì)含固率從設(shè)計(jì)5%升至18%,導(dǎo)致定子異常磨損
2. 電機(jī)功率因數(shù)僅0.76,存在無(wú)功損耗
解決方案:
- 更換硬質(zhì)合金螺桿(耐磨性提升5倍)
- 加裝功率因數(shù)補(bǔ)償柜(COSφ提升至0.93)
改造后連續(xù)運(yùn)行時(shí)間從72小時(shí)延長(zhǎng)至1500小時(shí)以上。
螺桿泵跳停需采用「機(jī)械檢查-電氣測(cè)試-工藝優(yōu)化」三維診斷法。建議建立設(shè)備健康檔案,記錄每次跳停時(shí)的電流曲線、振動(dòng)頻譜、工藝參數(shù),通過(guò)大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)故障預(yù)警。對(duì)于關(guān)鍵裝置,推薦配置雙機(jī)冗余+自動(dòng)切換系統(tǒng)(切換時(shí)間<1s),確保生產(chǎn)連續(xù)性。